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M60 大丝锥开裂分析

2019-11-05 10:47:36 佛山粤顺粤昌五金有限公司 阅读

摘要 摘要:规格为 M60 大丝锥,采用 M42 的钴系高速钢,使用不久便产生丝锥崩牙甚至断裂现象。经过试验分析,发现材料原始组织不佳;同时,着重展开了热处理过程的分析,发现工艺偏差,造成碳化物状态不良、硬度超标,这是丝锥崩牙的另一个重要因素。 

关键 关键词:共晶碳化物 丝锥开裂 金相分析 硬度超标 工艺偏差 


M60 大丝锥采用代号为 M42 的钴系高速钢制作而成功,丝锥头部 是 M42 材料,柄部采用 40Cr 焊接,M60 丝锥经过热处理后进公司检验, 发现个别丝锥,在锥部有裂纹;大部分丝锥,在螺母攻牙使用后不久, 产生丝锥崩牙断裂,不但费工费料,还严重影响了正常生产秩序。 M60 大丝锥断裂的原因何在?

一、丝锥的初始状态 

1. 材料 

丝锥的材料:是 W2Mo9Cr4VCo8W2Mo9Cr4VCo8 钴系高速钢,代号M42,是美国 AISI 标准的牌号,含钴 8% 左右的超硬高速工具钢。这 批材料的供应商是日本日立公司。 

2. 规格 

丝锥规格为 Φ60X175 的大丝锥。为了节省材料,丝锥的头部采 用 M42 材料,柄部采用 40Cr 焊接。 

3. 状态 

丝锥在完成机加工后,公司委外进行热处理加工。在入库检验 时发现个别丝锥已经形成裂纹;剩下大部分 M42 高速钢丝锥现场攻 牙,一些丝锥螺母攻牙不到二十个就产生丝锥断裂现象,另外稍微 好一些的丝锥,攻牙一百多个后也产生崩牙现象,断裂状况如下:(见图一image.png 、图二image.png)。 

图一 断裂在螺母内的丝锥头 图二 断裂的丝锥柄

4、断裂的部位

 

断裂区域是在焊接的上方、M42 材料处。(见图三image.png M60 大丝锥、 丝锥裂纹在焊接缝隙的上方、丝锥收尾处,图四image.png是裂缝区域的剖面图, 见红色的圈圈内中心的线条)。

二、热处理方的检测报告 

M64 大丝锥的质量问题严重影响了生产,公司向委托方交涉,请 他们分析,去找出断裂的原因。经过检测分析,委托方得出了金相 检验合格、热处理正常的结论(见图五)。

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图五 模具公司的分析报告

报告几点结论意见: 1、检测晶粒度为主,晶粒度为 10.0---9.5 级,合格; 2、有过热现象,过热组程度为 1 级; 3、回火程度为 1 级; 根据报告结论性意见,热处理属于正常范围。

三、公司的检测报告 

从模具公司的分析报告 , 可以看出报告存在严重的错误:首先 是取样的部位从图片 1 的取样来看:按照国家标准,应该取横截面 来检测材料的状况,而从模具公司的检测报告,是横截面取样,不 能真实地反映原始材料的组织真实状态;二是,高速钢检测的要点, 是共晶碳化物的形状与分布状况及共晶碳化物的颗粒的大小,这对 高速钢的性能起到决定性的作用;而模具公司横截面的金相组织, 反映热处理后的组织状态,况且金相图片不清晰、组织反映不全面。 我们按照国家标准,重新进行取样,从有螺纹的 M60 的丝锥尾 部横截面来取样(见图六)。image.png

我们按照国家标准,重新进行取样,从有螺纹的 M60 的丝锥尾 部横截面来取样(见图六)。 将图六分为三个区域:分别为 A、B、C; 图六 丝锥尾部横截面 A 区是丝锥尾部区域,材料是 M42; B 区是裂缝区域,是在 M42 材料区域范围内部,而不是接柄的部位; C 区是柄部区域,材料是 40Cr。

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图七 A 区丝锥尾部共晶碳化物 100X 图八 A 区尾部共晶碳化物成为网状 100X 图九 A 区裂纹上方大碳化物颗粒 100X

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图十 B 区的裂纹状态 100X 图十一 B 区裂纹附近的共晶碳化物 500X 图十二 C 区 40Cr 状态 500X 图十三 C 区 40Cr 组织 500X

A 区 M42 材料的金相图片说明:图七丝锥尾部共晶碳化物带状偏析严重,共晶碳化物按照标准评级达到 6 级;图八丝锥尾部共晶碳化物已 经成为网状,材料的性能严重下降; B 区裂纹: 图九,在裂纹上方大碳化物颗粒非常大,碳化物的直径达到了 305.86µm 达到远远超过标准中 76µm 碳化物最大允许值的要求; 图十 裂纹在热处理后已经存在,它的的宽度达到 69.75µm;图十一 B 区的裂纹附近的共晶碳化物严重偏析。 C 区的图十二,材料是 40Cr,从金相图片中可以看出,在基体中存在大量的大块的铁素体:块状铁素体在组织中分布比较广泛,一些铁 素体沿晶界分布,成为网状或者半网状分布,按照评级标准,达到 8 级; C 区的图十三可以看出,调质后的组织内部,组织内的马氏体组织 成为条状和束状分布,说明回火组织不充分。C 区材料是 40Cr,不是主要部位,没有产生问题,不作进一步讨论。

再看丝锥各个区域的硬度检测,A 区是 M42 的材料,C 区是 40Cr 的材料。

区域 实测量硬度(HRC) 平均A 区 70.0 69.8 70.0 69.8 70.0 69.9 C 区 23.0 21.5 23.0 23.0 25.5 23.2

表一 硬度检测表格 

从硬度检测表中,同样可以看出,硬度偏高,达到 70HRC,超过 ≥ 68HRC 的技术要求,从另一个侧面可以说明回火不充分,增加了 材料的脆性。 

四、检测报告分析 

1. 材料存在问题分析 M42 是钴系莱氏体钢;钢材中的共晶是在钢铁冶练过程中,在冷 却中碳化物直接从钢液中共同结晶析出的碳化物,称为共晶碳化物; 共晶中碳化物称为初生碳化物,也称为一次渗碳体;在冶练工艺中, 稍有偏差,就容易产生会网状、鱼骨状的粗大共晶碳化物,这些粗 大的、不均匀的共晶碳化物容易呈晶界分布;粗大的共晶碳化物脆 性大,难以采用普通的热处理工艺进行消除,即使进行高温扩散退 火,效果也不是十分理想;因此,首先必须严格的控制原材料的质量。 粗大的共晶碳化物、网状分布的碳化物,是材料冶炼过程中工艺控 制不当引起的。   共晶碳化物状态的不良,会直接影响到攻牙丝锥的质量。如果 共晶碳化物不均匀度、碳化物颗粒,级别比较高,采用这样材料制 成的丝锥,会造成质量比较差,使用寿命短的状况,公司当前的大 丝锥就存在严重的材质不佳状况。 根据 GB/T 14979-94《钢的共晶碳化物不均匀度》的国家标准, 钢的共晶碳化物不均匀度可以分为六套评级图片系列,每一套评级 图片可以分为 8 个级别。根据不同的材料、不同的加工方法、不同 的线材直径,采用金相制样的方法,对照图谱进行分析判定。 高速工具钢可以根据 GB/T 9943-2008《高速工具钢》的标准要 求进行评定 , 公司生产的丝锥规格在 M60mm,因此原材料根据国家标 准,中等规格的材料,共晶碳化物不均匀度要求控制在 4 级左右, 大于 5 级不符合技术要求,会产生使用寿命短、容易崩刃、甚至断 裂失效现象。上面带状碳化物已经达到 6 级,不符合技术要求,是 造成开裂的原因之一。

面尺寸(直径、边长、厚度或 对边距离)/mm 共晶碳化物不均匀度合格级别 / 级,不大于≦ 40 3 > 40-60 4 > 60-80 5 > 80-100 6 > 100-120 7

截面尺寸(直径、边长、厚度或 对边距离)/mm 共晶碳化物不均匀度合格级别 / 级,不大> 120-160 6A、5B > 160-200 7A、6B > 200-250 8A、7B

表二 线材直径与碳化物不均匀度级别 

同时碳化物的大小对材料也有一定的关联,同样会影响到产品 的质量,碳化物颗粒与原材料一般直径大小有直接的关系,线材直 径越小,要求碳化物颗粒越小。

具体要求见表三。 钢棒尺寸 /mm 合格级别,不大于 ≦ 15 1 > 15-40 2 > 40-80 3 > 80-120 4 > 120 双方协议 

表三 直径与碳化物颗粒 

显然,这批 M42 钢在冶炼过程中,出现了冶炼偏差;共晶碳化 物的颗粒太大,超过了 Φ40---Φ80 线径,控制在 3 级以内的标准, 而目前共晶碳化物已经达到 7 级,不符合技术要求,不适宜制作丝锥。 

2. 热处理工艺偏差 

丝锥质量与热处理工艺不当,存在因果关系,从上面检测报告 中可以看出 M60 大丝锥热处理工艺存在几处问题: (1)有过热现象,过热组程度为 1 级(见模具公司报告),能 够造成组织晶粒粗大,增加脆性; (2)C 区图十二的组织铁素体分布不均匀,存在大块状和网状, 根据标准要求进行评定,共晶碳化物评为 7 级; (3)C 区图十三调质后存在残余马氏体痕迹,组织转变不充分, 说明回火严重不足; (4)调质后,A 区 M42 材料的硬度达到 70HRC,超过公司要求 HRC66——HRC68,硬度偏高,不但说明回火不充分;并且增加了材 料的脆性。 (5)热处理工艺不到位,碳化物的尖角状(图十五大块碳化物 左下角),小凸起,(图十四大块碳化物右下角小凸起和左边尖角); 如果经过热处理加热到位,这些细小碳化物应该融入奥氏体组织中, 在热处理后,从而达到改善组织、改变碳化物形状及分布的作用。 但是从图十四、图十五中可以看出从碳化物的形状中并没有改 变可以看出:一些边缘凸出的图十四红色圈圈、及尖角状图十五蓝 色的圈圈,这些细小的碳化物仍然存在,如果热处理工艺到位,通 过热处理加热过程,这些细微的碳化物应该溶解消除,但是目前仍 然存在。

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图十四 大块碳化物右下角 图十五 大块碳化物左下角

五、与模具公司商讨及检测整理及善后处理 

1. 碳化物状态:材料中尖角状及凸出的碳化物,合理的热处理 工艺应该予以消除,但是图十四中,这种状态的碳化物依然存在, 说明热处理工艺没有到位,存在偏差,没有改善碳化物的状态。 2. 上面硬度检测表格中,硬度达到 HRC70, 经过 2018 年 9 月 22 日现场探讨,并且双方共同到实验室现场检测,检测试验后硬度分 别为:HRC70、HRC70.5、HRC70,平均硬度大于 HRC70;超过了技术 要求≤ HRC68 的要求。这样硬度增加的同时,韧性有所下降,增加 了脆性断裂的几率。 3. 同时高硬度也反映了回火不充分,回火温度偏低、回火时间 不足,组织应力仍然存在。 4. 过热组程度的存在(见模具公司报告),能够造成组织晶粒 粗大,增加脆性。 以上几点都说明热处理工艺不到位,存在严重的偏差,是造成 丝锥使用寿命低、个别形成开裂甚至断裂的主要原因之一。 5、热处理工艺优化能够改变共晶碳化物组织的状态、提高产品 的使用寿命,例如:Cr12MoV 材料幅条丝板,同样是共晶碳化物组织 结构;采用同一种材料、同一批次生产的产品,在不同的热处理参 数进行加工;由于工艺不同,碳化物形状会有很大的改变。新热处 理工艺,工艺参数到位,处理后碳化物分布比较细小、尖角状及凸出的碳化物基本消除(见图十六 b 新工艺)。反之,热处理工艺参 数不到位的,碳化物明显粗大(见图十六 a 老工艺)。工艺改变后, 幅条丝板的使用寿命成倍增加,见 **1

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          a 老工艺                                          b 新工艺

图十六 不同工艺状态的碳化物状态 **1

6. 在事实面前,模具公司不得不承认热处理工艺存在偏差;同 时,公司重新拿出 12 支丝锥,请模具公司再一次进行热处理,并且 强调 M42 钴系高速钢热处理工艺的特殊性。 在 12 支丝锥热处理后,使用寿命虽然没有达到以前正常水平, 但是比前一批热处理的丝锥有所提高,丝锥使用寿命普遍提高了 2— 3 倍,每一支丝锥能够正常使用,没有出现开裂的现象,公司可以接 受(因为除了热处理工艺外,丝锥使用寿命还与材料因素有关)。 

六、结论 

经过前面分析,共晶碳化物颗粒粗大,超过了标准要求,碳化 物成网状分布,是原材料造成的先天不足(GB/T 14979)。而尖角状 及凸出的碳化物,经过热处理依然存在,没有消除,说明热处理加 热过程中工艺不到位、存在偏差;而硬度超过技术要求,反映了回 火不充分、应力没有充分消除,增加了脆性而引起的开裂的可能性! M60X175 大丝锥断裂原因是:M42 钴系高速钢的材料不符合标准, 再加上热处理工艺存在严重偏差,二者叠加造成丝锥裂缝,最终形 成丝锥断裂。

参考文献

1、**1《金属热处理学报 第七次全国热处理大会专辑》P291< 幅条丝板工艺探索 > 中图 3 不同工艺光镜照片 阎振中 章志英 

2、GB/T 9943-2008《高速工具钢》 

3、GB/T 14979-94《钢的共晶碳化物不均匀度评定法》 

4、GB/T 9986-2013《工具钢热处理金相检验机械行业标准》 

5、GB/T 10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》 

6、GB/T 13220-2007《钢质模锻金相组织评级及评定方法》 

7、《工具钢及热处理》辽宁科学技术出版社 2009 年 3 月版姚艳书 唐殿福主编8、《金属材料金相热处理检验方法标准汇编》冶金工业信息标准研究院标化研究所编 中国标准出版社 2006 年 11 月出版

参考文献